我公司水泥粉磨系统于2010年10月正式投产,水泥球磨机额定功率为3550kW,额定电流253A,正常生产时电流波动只有4A。在生产中,由于经验缺乏和维护不及时等原因,造成多次球磨机电流异常波动,严重时甚至出现设备事故,给生产造成很大影响。后来经过技术人员的不断努力,很大程度上减少了类似事故的发生。
1 电动机滑环室打火
产生原因:电动机滑环电弧拉伤,滑环表面出现严重沟槽,滑环室内废弃碳粉积聚,碳刷因卡簧松动与滑环表面接触不良,滑环打火造成弧光短路放炮。
导致结果:球磨机在正常运转时,电动机电流突然发生无规律性较大波动,严重时导致磨机跳停,现场能听到放炮的声音,降低电动机使用寿命。电流趋势见图1。
图1 电动机滑环室打火情况下异常电流趋势
预防措施:1)定期清理滑环室内废弃碳粉,避免碳粉积聚。2)定期检查碳刷长度及卡簧压力,避免碳刷和滑环接触不良导致的拉弧放炮。3)定期检查滑环表面光洁度,出现坑洼毛刺及时打磨。4)检测滑环是否失圆以尽早处理。
2 滑履瓦缺油拉伤
产生原因:油箱内的润滑油由低压泵抽出,经过滤器、板式冷却器后一部分供给高压泵用于启停磨机,一部分供给滑履瓦,通过调节旁通循环阀门及供油阀门使供油压力维持在0.25~0.3MPa,油压值通过压力变送器传给中控,当低于0.15MPa时连锁跳停球磨机。故障时,在开磨前各仪表及远传压力均显示正常,之所以出现滑履瓦缺油,主要原因是由于供油阀关的太小,内循环旁通阀开度过大,加之远传压力表位置安装不合理,导致实际供油量小而远传压力表显示正常,造成滑履瓦缺油拉伤,远传压力表安装位置见图2a。
图2 远传压力表安装位置
导致结果:球磨机开启后不久,电流就出现小幅波动,然后波动范围越来越大,几分钟后波动值可达到10A以上,电流趋势见图3。
图3 滑履瓦缺油拉伤情况下异常电流趋势
预防措施:将压力变送器从供油阀门之前移到供油阀门之后,确保供油压力的真实性,改造后远传压力表安装位置见图2b。
3 电动机引出线接地
产生原因:电动机接线后,在接线盒内未对电缆进行保护,电动机运转时有轻微振动,电缆与电动机外壳长时间摩擦导致电缆破皮接地。该故障点因发生在电动机盒内部,电动机跳停后振动消失,摩擦部位脱开,不易查找。
导致结果:球磨机正常运转时突然跳停,报运行故障,电流趋势见图4。
预防措施:检修时检查电动机引出线及其他易产生摩擦的部位,用胶皮进行保护。
图4 电动机引出线接地情况下异常电流趋势
4 磨内衬板上物料结大块
产生原因:因磨机防水未做好导致下雨磨机进水,和水泥混合后物料与钢球黏结在一起附着在衬板上,运转时这部分钢球随磨机筒体做圆周运动,大块物料在提升和下落时导致负载波动较大。
导致结果:电动机电流呈规律性振荡,变化周期与球磨机转动周期相吻合,电流值最高达275A,最低达230A,电流趋势见图5。
图5 磨内衬板上物料结大块情况下异常电流趋势
预防措施:日常工作中加强设备防水,避免雨水进入设备内部。
5 助磨剂供给中断
产生原因:因助磨剂泵故障造成助磨剂供给中断,在配料不变的情况下磨内料球比增大,使得物料流动性变差。
导致结果:系统稳定运转时,球磨机电流突然缓慢降低,但未出现剧烈振荡,约1h电流降低15A(如图6所示150~210min),然后基本趋于平稳状态(如图6所示200min之后),电流趋势见图6。
图6 助磨剂供给中断情况下异常电流趋势
预防措施:加强对助磨剂系统的检查维护,有条件的可考虑增加备用泵并改为智能计量掺加系统。
6 结束语
球磨机电流异常波动是一种不正常的生产现象,各职能部门应多积累经验,发现问题,找出根源,及时处理,避免事态扩大。必须坚决杜绝设备带病工作,以免给生产和设备带来更大的事故。
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